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加压过滤机——工作室课件

来源:米乐m6网页 时间:2025-08-11 18:42:22 浏览量:10131

  1.8静片:与分配阀装在一起,固定不动,分为主动侧静 片与被动侧静片,与主动侧分配阀连接在一起的为主动侧 静片,与被动侧分配阀连接在一起的为被动侧静片。它控 制成饼、脱水、反吹时间,属磨损件。

  动侧的分配阀即为主传动分配阀,令一侧则为被动侧分配 阀。它引出滤液和脱水空气,使它们到达和分配阀相连接

  1、盘式过滤机:使煤浆脱水,达到过滤目的。 1.1煤浆槽料位计:用于控制煤浆槽的料位,进而控制 煤浆泵的转速。 1.2搅拌器:使煤浆均匀。 1.3填料函:对旋转主轴进行密封,防止煤浆从煤浆槽 流失。 1.4刮刀:将煤饼导入卸料槽,刮刀与滤盘应保持一定 的间距,一定要保证滤盘不碰到刮刀。 1.5滤扇:滤扇上装有滤布,可以携带和运输滤饼。 1.6滤液管:滤液管的作用是把滤液排走。 1.7动片:随主轴一起转动,它使分配阀得以密封,其 表面与静片相对转动,属磨损件,表面需润滑。

  加压过滤机是将过滤机置于一个封闭的加压仓中,过滤 机落料槽下有运输机,在机头处装有排料装置,待过滤 的悬浮液由入料泵给入到过滤机的槽体中,加压仓内充 进很多压力的压缩空气,在滤盘上,通过分配阀与通大 气的气水分离器形成压差,这样,在加压仓内的压力作 用下,槽体内的液体通过浸入悬浮液中的过滤介质排出, 而固体颗粒被收集到过滤介质上形成滤饼,随着滤盘的 旋转,滤饼经过干燥降水后,到卸料区卸入运输机中, 由运输机收集到排料装置的上仓中,这样连续运行,当 达到一定量后,由排料装置间歇排出到大气中,整个工 作过程自动进行。

  速器带动主轴旋转。 2、排料装置:是将过滤机过滤的物料在有压力的状态下排

  2.1上仓:过渡料仓,下仓排料时暂时存储该段时间过滤的 煤饼。 2.2下仓:负责装载待卸的煤饼。 2.3料位计:用于测量下仓的料位,以便控制下闸板,当料

  • 1、有很高的生产能力 • 盘式加压过滤机由于过滤压力的增加及滤液系统的改进, 使生产能力大为提高,在通常情况下,处理浮选精煤时生产 能力为0.5-0.8t/h㎡,比线倍,对于粒度比较 细、浓度比较低的浮选精煤,真空过滤机处理极为困难。 • 2、低的滤饼水分 • 在工作所承受的压力为0.25-0.35Mpa压力下,浮选精煤脱水时,滤 饼水份在20﹪以下,解决了真空过滤机滤饼水份偏高的问题。 • 3、能耗低 • 加压过滤机工作所承受的压力为0.25Mpa,处理相同量的物料时, 能耗只有线左右,节省了大量的电力。 • 4、全自动化操作 • 由计算机控制,运作情况调出不同的画面进行直观的显示, 该机的启动、工作、停止及特殊情况下短时等待均为自动操 作,液位、料位自动调整和控制,具有故障自动报警及停止 运转等功能,能够准确的通过真实的情况修改自动程序以满足多种工 作状态的要求。

  3、加压仓:内部充满压缩空气,过滤机安装在内部,罐底与 排料装置相连。 3.1快开门:该装置在加压仓内外均可打开,作为人员及配件 进出的通道。 3.2急停按钮:如人员关在加压仓内可通过该急停按钮,停止 设备正常运行,保证人身安全。 3.3安全阀:当加压仓压力高压设计压力时,安全阀将打开, 卸去罐内压力。 4、刮板机:收集仓内过滤物料运至排料装置中。 4.1头轮:主传动链轮,与减速器相连,该装置可整体从刮板 机中拆出,来维护。 4.2刮板链:包括链条和一些刮板,要常常检验核查这两种部件的 磨损情况。 4.3紧链装置:按规定紧链,防止链条过松。

  6、清洗装置:包括自动清洁洗涤与手动清洗,主要是清洗滤布及 清理加压仓内卫生。 7、反吹装置:主要是通过主轴旁边的限位开关控制反吹阀的开 关,在滤扇两侧形成0.03-0.06Mpa压差,吹落滤扇上的煤饼,

  加压过滤机解决 了两个问题: (1)由于过滤压 差增大,过滤速 度加快,过滤机 的结构和性能适 应这一变化; (2)在压力密封 条件下,要将滤 饼顺利排出且阻 止压气逸出,这 是加压过滤技术 的关键。

  加压过滤机是将一台特殊设计的真空过滤机置于一个密闭 的能承受压力的容器中,由压缩空气作为过滤介质进行工作的固液分 离设备。 加压过滤机最早是由德国Karshue大学于20世纪80年代 初开始研制的。此后,德国的KHD-洪堡公司获得加压过滤技 术,制造出工业化设备;随后,奥地利的安德里兹公司获得 该项技术,并投入工业化应用。首台GPJ60.3型加压过滤机 于1993年9月由山东煤矿莱芜机械厂完成制造,由于该设备 有效地解决了选煤厂出厂精煤水分偏高的难题,深受用户欢 迎。

  加压过滤系统包括加压过滤机主机、辅机、管 道及阀门组成。 加压过滤机主机主要由盘式过滤机、加压仓、 排料装置、运输机、气控系统、清洗系统、反吹装 置、自动排水器、液压系统及电控系统组成。 加压过滤机辅机主要由低压风机、高压风机、入料

  1、加压过滤机引起掉压的因素 2、精矿池翻花的原因 3、造成加压仓内压力低的原因,如何排查? 4、上下闸板开关不到位的原因?处理方法? 5、加压过滤机造成不落饼的原因? 6、刮板输送机飘链的原因? 7、浮选精矿池中的泡沫影响加压过滤机解决能力的原因? 8、正常运行中的主轴堵转故障及处理方法 9、长期待机后的主轴堵转故障及处理方法 10、液位假信号造成的主轴堵转故障及处理方法 11、参数调整不当导致的主轴堵转故障及处理方法 12、加压过滤机液压站故障处理方法? 13、控制风中水份过多的原因 14、换向阀常见故障及排除方法 15、运行中上料缓慢 的原因 16、运行中反吹的效果差 的原因

  8、自动排夜装置:通过一料位计,自动排出加压仓内的积水。 滤液进入滤液池,气体排入大气。

  13、入料泵:为加压过滤机提供过滤物料(煤浆),入料 泵可克服加压仓内压力把少数的煤浆达到过滤机槽体 内,使煤浆槽的料位保持一稳定数值。 14、入料池:暂存物料,保证入料泵连续入料,以保证加

  15、过渡料斗:暂存加压过滤机过滤后的物料,以保证下 闸板的顺利关闭。 16、清洗水:为加压过滤机自动及手动清洗提供水源 17、刮板机或皮带机:转载设备,保证过滤后的物料顺利

  相同。 2.5下仓放气阀:用于下仓的排气,使下仓的压力与大气压力 相等,此时方能打开下闸板进行排料。

  2.6上充气密封圈:上闸板关闭时对上仓进行密封。属易损件。 2.8阀位装置:检测闸板位置,以便控制密封圈充放气。 上闸板关闭,上闸板密封圈充气,下仓放气,下密封圈放气, 下闸板打开,物料排到大气中,下闸板关闭,下密封圈充气, 下仓充气,与加压仓均压,上密封圈放气,上闸板打开,物料 (煤饼)落入下仓,完成一个工作循环。

  • P——加压仓内的压力; • hs——管道的压头损失 • 在一般的情况下入料泵的出口压力PH应大于 诸力之和,则物料可以通过入料阀门进入 加压仓内,入料泵将正常上料。

  (1)诸力之和作用远大于泵的出口压力时, 造成入料桶内剧烈的“翻花” 。 (2)诸力之和只是略大于泵的出口压力,入料 泵处于“关死点”状态工作。在生产中,直观 表现为“泵不上料”。 (3)h=0,hs=0则PH=P。此时压缩空气进入 到泵腔内,而煤浆在泵腔内随着叶轮作高速的 旋转运动,煤浆与压缩空气在叶轮搅拌下进行 了充分混合,最终可能会导致爆炸。

  • • • • • • • • • • • • • • • 1加压仓压力(在一些范围内) 加压仓压力越大,则处理量大、外水少、耗风量大。 加压仓压力越小,则处理量小、外水大、耗风量小。 2主轴转速(在一些范围内) 主轴转速高,则处理量大、耗风量大。 主轴转速低,则处理量小、耗风量小。 3煤浆浓度(在一些范围内,浓度过低无法过滤) 煤浆浓度大,则处理量大、外水大。 煤浆浓度小,则处理量小、外水小。 4煤浆粒度分布 微颗粒多,则处理量小、外水大、耗风量小。 微颗粒少,则处理量大、外水小、耗风量大。 5灰分 灰分大,则处理量小、水分高、耗风量小。 灰分小,则处理量大、水分低、耗风量大。

  1.10槽体放空阀:如果起动排空程序,此阀打开,把煤浆 槽排空,此阀安装在槽体底部中间位置。 1.11限位开关:安装在两端的分配阀体上,它控制反吹, 同时主传动动侧接近开关并给出主轴的转速信号,在调试

  1.12主传动:大齿轮装在轴颈上,小齿轮装在减速器输出 轴上,电机带动减速器,并通过一对开式齿轮传动,带动 主轴旋转,传动只能顺时针旋转(从主传动减速器一侧 看),电机的转速通过变频器控制。

  邢台矿选煤厂GPJ-120型加压过滤机的150zj-I-A70型入料泵 发生一起严重爆裂事故,当时该泵的叶轮、涡壳、泵壳都被炸成 碎片,碎片四面横飞,电机风叶被飞溅的碎片碰坏,出料管偏移 150mm左右,距现场2.5m外的重介质库保温防护墙被撞破一个 1×3m的口子,然后碎片飞到外面,把距其2 0m的重介质库另一 面保温防护墙撞穿了好几个洞。幸好岗位司机躲避及时,免于出 现更为恶劣的人身伤亡事故 。 山西某选煤厂加压过滤机入料泵发生爆炸事故,在起动泵时车 间集控室计算机画面显示过滤机不上料,现场泵头处冒出白色烟雾, 继而出现火光,一声巨响,泵发生严重爆裂。当时泵叶轮、蜗壳、前 后泵壳等都被炸成无数碎块,散布于泵四周,电动机风叶罩被飞溅碎 块摧击至距电动机1.5m处,大约3m长一段泵出料管被炸飞2m远。

  适用0-0.5mm浮选精煤脱水,适当提高过滤压力 后可用于原生煤泥的脱水,以及黑色金属、有色 金属精矿脱和化工、轻工、环保等行业的固液分离。

  自1994年枣庄八一矿选煤厂第一台样机通过鉴定 后,1995年底生产出6台第一代产品,分别用于芦岭 选煤厂、柴里矿选煤厂、镇城底选煤厂,之后有第 二、三、四代加压过滤机投入工业性应用,密封效 果及运行可靠性更加提高。 加压过滤机与传统的真空过滤机相比,滤饼水分 明显降低,解决能力有较大提高,能耗也大幅度降 低,滤饼呈散状,便于配煤。在浮选精煤脱水作业 中的应用是成功的。

  发生此类事故应具备以下的条件: ①在一定的时间段内泵的出口压力和加压仓压 力接近; ②入料泵输送的煤浆为易燃烧物质; ③加压仓的压缩空气进入泵腔内,并与煤浆充 分混合; ④在上述条件下入料泵运转时间比较久,导致泵 腔内积聚热量,并达到易燃烧物质的点火温度。

  当煤浆已回流到泵出料口的基准线高度也就是叶轮的出 口处时,h=0,hs=0 ,则 P h =P。此时压缩空气进入 到泵腔内,而煤浆在泵腔内随着叶轮作高速的旋转运动, 煤浆与压缩空气在叶轮搅拌下进行了充分混合。煤浆之 间,煤浆与叶轮之间都必然产生剧烈的摩擦,摩擦产生 的大量热能在泵腔内积聚,温度逐渐上升。泵腔内处于 一个富氧、高压的环境时,易燃烧物质的燃点会比在常压 下有所降低。当温度上升到40℃时即达到了煤油的闪点, 而当温度上升到200℃ 以上 时,即达到了煤油的点火 温度。浮选精煤中的煤油首先发生燃烧,燃烧产生的热 量进一步引起起泡剂(仲辛醇)及浮选精煤(灰分约为10% 左右、浓度约30%、其中小于0.075mm粒级含量占 80%以上)中细颗粒的燃烧。由于燃烧发生在泵腔这样 狭小的空间内,而且有充分的氧气,最终引起了爆炸, 导致了该次事故的发生。